1、吸入装置改变造成水力损失增加
装置改变造成水力损失变化。我们首先计算新旧装置在新旧泵均处于最佳工况点时水力损失差值,进而分析其对汽蚀的影响。
1)现装置水力损失计算由于不知道离心式过滤器局部阻力系数,很难单独计算水力损失,但可通过列倒灌液面与进口s断面的伯努利方程求得。
2)原装置水力损失计算由于缺少原装置压强参数资料,可通过管路计算得出水力损失(原有装置示意图2)。
3)广一泵分析新旧吸入装置水力损失差值
新旧装置在新旧荥均处于最佳工况点时水力损失相差1.35-0.67=0.68m。这一差值是由两个因素引起的:一、由于流量从750m³/h增至900m³/h,导致装置水力损失增加;二、由于离心式过滤器局部阻力系数大于过滤网的局部阻力系数而造成水力损失增加,因此,装置变动确实是水力损失增加的原因。
2、实际流量偏离最佳工况点的流量造成水力损失增加
新泵最佳工况点的流量为900mVh,此时吸入装置水力损失为1.35m,而实际流量达到1000m³/h,由于水力损失与流量的平方成正比。可得吸入装置因流量变大后,产生的水力损失为1.67m。
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3、装置变动及流量增加对汽蚀的影响
泵开始汽蚀时介质温度为110℃,流量为1000m3/h。现取介质温度110℃来研究从最佳工况点流量到实际流量下装置汽蚀余量与泵的必需汽蚀余量的变化情况。
分别代入数据
在最佳工况点流量下NPSHa=6.16m在实际流量下NPSHa=5.84m(泵开始汽蚀时装置汽蚀余量的值)
一方面就装置而言,在其已经变动的情况下(离心式过滤器替换了过滤网),流量从900m3/h增至1000m3/h,NPSHa将由6.16m减至5.84m。
另一方面就泵而言,流量增加导致了泵的必需汽蚀余量的增加。泵开始汽蚀时NPSHr=NPSHa=5.84m。从样本上査得NPSHr=5.8m(常温下,最佳工况点时),由此数据到泵开始汽蚀时的NPSHr=5.84m包含了两个因素:一、泵开始汽蚀时的介质温度110℃,应考虑到高温水的NPSHr的修正值,由美国水力学会标准査得此温度下ΔNPSHr=0.3m;二、实际流量达1000m³h,高出最佳工况点流量100m³h。即用标准状态下泵的必需汽蚀余量减去0.3m再加上由于流量增加导致NPSHr增加的值即为泵开始汽蚀时的汽蚀余量。由此得到因流量增加使NPSHr增加的值为0.34m。
由上述分析知,装置变动、流量增加使得装置汽蚀余量减小及泵的必需汽蚀余量增加,这是泵发生汽蚀的内在因素。